今年以来,宝钛集团钛带公司科学研判新形势新市场,精准明确战略定位,以合同为导向,以交期为己任,不断激发干部职工的创造性、积极性,截至5月底,他们实现产量4009.051吨,同比增长109.72%;产值45157.96万元,同比增长74%,提前一个月完成了半年生产任务。
坚定信念 多措并举抓生产
面对完成产量8000吨,减亏3000万的奋斗目标,钛带公司全体干部职工主动适应、把握公司发展新常态,坚信发展才是解决一切问题的基础和关键,掀起了“时不我待,只争朝夕,相信自己,挑战自我,锤炼担当品质,以实干谋发展”的工作热潮。公司领导班子和党支部坚持有所为、有所不为,把“看得见的手”和“看不见的手”一并用好,着力提高科学管理的水平。通过对内部进一步深挖潜力,促使产能大幅上升;积极推动与相关单位业务合作,缓解了内部工序的生产瓶颈;利用公司设备的富裕产能,拓展带料加工业务,在满足公司生产合同的前提下,极大地拓展了业务范围。特别是试行原料供应方式的改变,进一步强化了公司 “产、供、销”一体化主体责任,变被动为主动,为公司持续发展奠定了坚实的基础。
创新驱动 破解瓶颈保生产
为进一步提升生产组织的管理水平,达到统筹安排、计划合理、分工到位、任务明确的效果,公司通过精益管理,进行详细周密的日生产计划、周计划、月计划安排,时间节点环环相扣一目了然。各车间、班组任务明确、责任清晰,生产依据计划有序进行。联合酸洗、20辊轧机、脱脂修磨等重要关键工序的生产效率同比提升了10%~15%。试行改变原料领取方式,达到了关口前移的效果,从光锭或光坯开始追踪生产进度、质量,确保了生产原料的及时供给和源头质量把控,解决了原料拖期因素影响成品交付率的问题。人员不足是钛带目前最大的瓶颈,轧机、酸洗等班组月出勤高达30~35班次,公司领导、各车间主任每天深入现场与职工同甘共苦,科学分析,积极挖潜,理顺关系,想职工之所想,急职工之所急,采用弹性工作方式,变推动式生产为拉动式生产,使生产流程更加顺畅、高效,产能大幅提升,产量大幅增加,实现了3月份净入库量240吨,4月份净入库量242吨,5月份净入库量245吨的良好成绩。
对产品合同的数量、交期、标准等进行全面评估,做到合同数据量化,并及时与销售、外贸进行沟通,确保信息准确无误。针对特殊、重点合同,及时召集专题会讨论,安排部署具体工作,做到了风险评估到位,问题提前预估处理,保障了生产有序进行,确保产品及时交付。通过优化生产工艺,加强生产过程管控,不断提升钛带产品品质,钛带卷式产品质量逐渐得到意大利、韩国等国家认可,截至5月份,已完成出口产品交货245.92吨,其中3月份单月出口产品交货118.261吨,均创历史新高。复合板用料一直是公司的主打产品之一,公司高度重视,根据每个用户的不同的需求,交货期要求短的实际情况,提前沟通备料,加强内部协作、配合到位,积极与生产部联系,推动外部协作,确保了按客户要求准时交付,通过努力实现了产品最短交货期20天的良好成绩。
质量管理 技术攻关显成效
围绕不断提升钛带产品质量这一永恒课题,技术人员积极与专家进行技术交流,向研究院提交项目申请,进行内部项目分解,发挥小20辊轧机产能,通过小批次开展酸洗扒道试验,有效去除了箔材0.04~0.06毫米成品表面大面积小起皮的问题;通过增加热轧带卷横向同板差测量,形成常规记录分析,摸索出热卷板型差异化对产品质量的影响;针对现存铸锭、板坯质量问题,向专家提交PPT进行简要说明,得到专家技术指导,提升了冷成品带卷的质量;大力推广Gr.37钛合金带卷工程化应用研究,在2018年成功交付4.5吨出口合同的基础上,积极联系客户,得到了客户最新的使用反馈,就客户提出的表面砂磨纹路、成品厚度等问题制定了专门的技术方案;在认真总结前期Gr.37低合金带卷生产中暴露的不足点的基础上,持续优化工艺,结合酸洗扒道工艺,为有效去除低合金带材表面吸气层、硬化层提供了有力保障;积极向意向客户提供样品,拓展了汽车、焊管等领域Gr.37带卷的市场应用,同时实现了Gr.9、TA1医用带材的稳定性能,得到客户高度认可;通过努力,TC4 0.4mm带材已签订80公斤订货合同,建筑装饰用钛板在钛博览会赢得客户好评,氢能源钛带已小批量试用,客户反映良好;通过提升全员质量意识、过程控制、工艺改进等,箔材、带材成品率同比提高0.13%~3.2%。
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